摘要
随着我国钢铁工业向集约大型化、低碳排放转型,对高炉炼铁炉料的要求不断提高。球团因高效能、低能耗及环保等优势,需求量逐渐增加。然而,国内铁矿石资源的劣势促使采用进口铁精矿制备高质量球团成为主流趋势。美国铁精矿作为新进口矿粉,虽品位低但碱性氧化物含量高,通过配加美国铁精矿粉可以改变制备球团铁矿粉的物理和冶金性能,达到提高球团冶金性能的目的。通过球团配矿实验、还原性实验、还原膨胀率实验及矿相显微镜分析,研究了不同美国铁精矿粉的配比对球团冶金性能及微观显微结构的影响,以优化配矿粉的结构、提升生球与成品球的性能。结果表明,配加美国铁精矿粉,对造球工序影响较大。随着美国铁精矿粉配比(质量分数)从0%增加至35%,造球返球率和球盘频率增大;当美国铁精矿配比为20%时,成品球团的综合质量最佳,冶金性能和抗压强度均满足高炉生产需求。随着美国铁精粉配比增加,成品球团中赤铁矿结晶发育程度逐渐降低,而镁铁矿和铁酸钙生成量逐渐增加,宏观表现为成品球团的抗压强度降低,但冶金性能得以改善。本研究为合理利用美国铁精矿粉,以及降低造球粘结剂的用量、确保生球和成品球的强度、改善球团的还原性能提供了理论依据和技术支持,有利于提升我国钢铁工业的低碳环保水平,推动行业的可持续发展。
目前,我国钢铁工业发展迅速,生产工艺及设备正朝着集约大型化、低碳排放方向转
美国铁精矿是国内新进口的一种矿粉,虽品位较低但碱性氧化物含量较高,且在国内尚未大规模使用。为合理利用美国铁精矿粉,本文对其制备球团的合理配比及成球机理展开了研究。首先对美国铁精矿粉的理化特性进行了系统的研究,在此基础上进行了球团的配矿研究,同时进行冶金性能检测,以得到合理的配矿结构,使球团的生球和成品球的性能得到综合提升。通过本文的研究,为降低造球粘结剂用量、确保预热球和成品球强度、改善球团还原性能,提供了理论与技术支持。
实验原料由福建三钢闽光股份有限公司技术中心提供,造球精矿粉分别为美国铁精矿粉、智利精矿粉和国产的马坑精矿粉、博诚精矿粉。造球精矿粉的理化分析结果列于
铁精矿粉 | 成分含量w/% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFe | FeO | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | S | H2O | |
美国精矿粉 | 62.36 | 26.31 | 4.58 | 1.99 | 1.17 | 0.87 | 0.024 | 8.40 |
智利精矿粉 | 65.81 | 28.61 | 4.59 | 0.51 | 0.53 | 1.29 | 0.250 | 8.60 |
马坑精矿粉 | 64.30 | 26.66 | 5.78 | 2.33 | 0.82 | 0.64 | 0.067 | 8.20 |
博诚精矿粉 | 64.29 | 26.55 | 5.58 | 2.40 | 0.70 | 0.44 | 0.101 | 7.90 |
试样名称 | 含量w/% | 比表面积/(c | |||
---|---|---|---|---|---|
大于75 μm | -75—+45 μm | -45—+37.4 μm | -37.4 μm | ||
美国精矿粉 | 27.90 | 24.00 | 12.41 | 36.68 | 1 070.11 |
智利精矿粉 | 5.17 | 44.47 | 34.70 | 17.26 | 1 294.32 |
马坑精矿粉 | 8.82 | 45.81 | 28.38 | 16.99 | 1 254.57 |
博诚精矿粉 | 10.61 | 45.42 | 31.35 | 12.62 | 1 187.03 |
根据原料成分,制定美国、智利及国产精粉的配矿方案(见
方案 | 配比(质量分数)/% | ||
---|---|---|---|
美国精矿粉 | 智利精矿粉 | 国产精矿粉 | |
1(基准) | 0 | 50 | 50 |
2 | 15 | 50 | 35 |
3 | 20 | 50 | 30 |
4 | 25 | 50 | 25 |
5 | 30 | 50 | 20 |
6 | 35 | 50 | 15 |
按照GB/T 14201—2018标准,对球团进行抗压强度测试;按照GB/T 13240—2018标准,对球团进行还原膨胀率测试;按照GB/T 13241—2017标准,对球团进行还原度测试。
为考察美国精矿粉的配加对球团性能的影响,进行了配加实验。其中,膨润土起黏合剂的作用,其能够提供较高的粘结强度和使球团配料具有流动性,同时还能抑制球团配料颗粒间的磨损和粉化。一般而言,膨润土的加入量为球团配料总质量的0.5%—1.5%,但在实际生产中需要根据球团配料的质量和特性对膨润土的配比进行相应的调整。造球盘频率变化与转速呈正相关,转速的高低会直接影响黏结剂的扩散速度和能量。速度较高时可以产生更多的动能,从而加强黏结效果,但是速度过高可能会使球团配料磨损加剧,导致生球体的强度下降。反之,低速则可能导致球团配料固化不完全,造成生球体裂缝或变形。本实验以生球(粒度8—16 mm)合格率达到80%为标准,当生球合格率较大(高于80%)时,下调膨润土配比使合格率下调至80%附近,然后略微上调球盘频率使生球合格率稳定在80%,连续监测15 min后统计造球工序的相关参数。
方案 | 膨润土配比/% | 返球率/% | 造球盘频率/Hz | 辊压混合精粉成球性指数 | 生球平均落下强 |
---|---|---|---|---|---|
1(基准) | 1.3 | 15.6 | 37.0 | 0.731 | 8.3 |
2 | 1.1 | 18.7 | 38.2 | 0.712 | 10.4 |
3 | 0.8 | 20.6 | 39.3 | 0.677 | 11.3 |
4 | 0.7 | 28.8 | 40.2 | 0.633 | 12.7 |
5 | 0.6 | 34.6 | 41.5 | 0.598 | 13.6 |
6 | 0.6 | 40.7 | 42.1 | 0.501 | 14.9 |
①生球平均落下强度为取10颗粒径为10—12.5 mm生球落下强度的平均值。
美国精矿粉按前述6种方案配加,随后进行经辊压处理-配料-造球-氧化焙烧固结工序,最终得到成品球团。考察6种方案对成品球团抗压强度的影响,结果如

图1 美国精矿粉配比对成品球团抗压强度的影响
Figure 1 Effect of US concentrate addition on the compressive strength of pellet ore
按前面6种美国精矿粉配加方案,经辊压-配料-造球-焙烧固结工序得成品球团,调节焙烧温度使球团矿合格率达到90%的要求,研究美国精矿配比对成品球团还原度的影响,结果如

图2 美国精矿粉配比对成品球团还原度的影响
Figure 2 Effect of US fine powder dosing on pellet reduction

图3 美国精矿粉配比对球团还原膨胀率的影响
Figure 3 Effect of US fine powder dosing on pellet reduction expansion rate
综上所述,通过分析美国精矿粉配比对配料、造球工序和成品球团质量的影响发现,虽然美国精矿粉配比增加可以减少膨润土的配比,但也会使造球返球率增加,导致造球工序不稳定,故美国精矿粉配比不宜过高。通过分析成品美国精矿粉配比对成品球团抗压强度和冶金性能的影响发现,配加美国精矿粉不利于成品球团抗压强度,方案6的RI最高,方案3的RSI最小。综合分析各配矿对配料、造球、焙烧工序及成品球团常温机械性能和冶金性能的影响,发现方案3优于其他方案。
选取基准方案、方案3和方案6制备成品球团,并对成品球团进行了显微结构分析,结果如

图4 采用基准方案、方案3和方案6制备的成品球团显微照片
Figure 4 Photomicrographs of finished pellets prepared using the baseline experimental scheme, scheme 3 and scheme 6
(a)—赤铁矿大颗粒连晶形式分布;(b)—硅酸盐呈树枝状形式分布;(c)—赤铁矿呈小颗粒互联状、气孔以圆粒状分布;(d)—铁酸钙以毛发状、镁铁矿以不规则粒状分布;(e)—赤铁矿与铁酸钙呈交代形式产出;(f)—镁铁矿呈带状形式、硅酸钙以条带状分布。
(a)—hematite is distributed in the form of large grains of continuous crystals; (b)—ilicate is distributed in the form of dend-
;rites; (c)—hematite is distributed in the form of small grains of interconnections and stomatite in the form of rounded grains; (d)—calcium ferrite is distributed in the form of hairs and magnesium ferrite is distributed in the form of irregular grains; (e)—hematite and calcium ferrite are produced in the form of account; (f)—magnesium ferrite is distributed in the form of bands and calcium silicate is distributed in the form of strips.
(1)美国精矿粉配比对造球工序影响较大,其配比越大造球返球率、球盘频率也越大,导致造球不稳定,故其配比不宜过大。
(2)美国精矿粉配比为20%时,单球团矿抗压强度为2 155 N、RI为74.69%、RSI为12.49%,相比基准方案成品球团的RI增幅5.0%、RSI降幅达14.27%。结合成品球团抗压强度和冶金性能分析,美国精矿粉配比为20%的成品球团综合质量最佳。
(3)随着美国精矿粉配比增加,成品球团的赤铁矿结晶发育程度逐渐降低,而镁铁矿和铁酸钙生成量逐渐增加,宏观表现为抗压强度降低,但冶金性能得以改善。
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